焦化廢水中含有煤焦油、酚、氨、氰化氫和硫化氫等有害物質(zhì),由于其中焦油類物質(zhì)含量過(guò)高,因此易造成廢水處理設(shè)備的堵塞,從而縮短了其使用壽命,增加了廢水的處理成本;大量的油進(jìn)入生物處理裝置時(shí),還會(huì)yi制微生物的活性,直接影響廢水處理效果,導(dǎo)致出水不能達(dá)標(biāo)排放。因此,在焦化廢水處理系統(tǒng)中增加除油設(shè)施是非常必要的。無(wú)機(jī)陶瓷膜具有耐高溫、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、孔徑分布均勻、化學(xué)穩(wěn)定性好、不易被微生物侵蝕、機(jī)械強(qiáng)度高、易zai生等特點(diǎn),而且還具有很強(qiáng)的疏油性,因此其在處理含油廢水方面具有突出的優(yōu)勢(shì)[1]。Simms等人采用高分子膜和陶瓷膜對(duì)加拿大西部的重油采出水進(jìn)行了處理,出水油含量由進(jìn)水的165~1640mg/L降低到20mg/L[2]。無(wú)機(jī)陶瓷膜處理乳化油廢水的除油率可穩(wěn)定在99%以上[3]。上述試驗(yàn)結(jié)果均表明無(wú)機(jī)陶瓷膜在處理焦化廢水方面具有一定的可行性。
陶瓷膜除油工藝流程見(jiàn)圖
焦化廢水由泵送入換熱器,經(jīng)轉(zhuǎn)子流量計(jì)進(jìn)入陶瓷膜過(guò)濾器,輕質(zhì)油從過(guò)濾器上部排出,過(guò)濾后的廢水從中部排出,下部為焦油類物質(zhì)及反沖洗廢水的出口。蒸氣和清水用于陶瓷膜過(guò)濾器的反沖洗再生,沖洗液排入機(jī)械澄清槽。試驗(yàn)所用群星QX963陶瓷膜過(guò)濾器的設(shè)計(jì)壓力為1.2MPa,設(shè)計(jì)流量為1.5m3/h。過(guò)濾器內(nèi)安裝了膜孔徑為1.0μm、材質(zhì)為氧化鋁的陶瓷膜管,膜的有效過(guò)濾面積為0.42m2,有效長(zhǎng)度為0.97m。
反沖洗確實(shí)有利于陶瓷膜過(guò)濾通量的恢復(fù),因此增加反沖洗次數(shù)、延長(zhǎng)反沖洗時(shí)間,能夠yan緩膜過(guò)濾通量的下降趨勢(shì)。但是不適當(dāng)?shù)姆礇_洗會(huì)使過(guò)濾過(guò)程的連貫性下降,從而降低過(guò)濾效率。試驗(yàn)中當(dāng)跨膜壓差增加到一定數(shù)值、出水流量不能滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),便打開反沖洗閥門進(jìn)行反沖洗。結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)反沖洗時(shí)間由10min增加到20min時(shí),系統(tǒng)的平均除油率增幅較大(約為5%),但當(dāng)反沖洗時(shí)間>20min后除油率則沒(méi)有明顯的變化。所以確定反沖時(shí)間的zui佳取值為20min。
3結(jié)論
①陶瓷膜過(guò)濾器用于焦化廢水除油時(shí)的zui佳操作參數(shù)為:廢水溫度為60℃、油濃度為200mg/L、流量為1.0m3/h、壓差為0.2MPa、反沖洗時(shí)間為20min;在此操作條件下,系統(tǒng)的除油率>75%,濾出液中的含油量<50mg/L。
②適當(dāng)頻率和時(shí)間的反沖洗是控制膜污染的有效方法,可在一定程度上恢復(fù)膜通量,延長(zhǎng)操作時(shí)間,提高系統(tǒng)除油率。
③陶瓷膜過(guò)濾器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、占地面積小、配套設(shè)備少、安裝方便、使用壽命長(zhǎng)、易于插入現(xiàn)有工藝系統(tǒng),應(yīng)用于對(duì)現(xiàn)有焦化廢水處理系統(tǒng)中除油設(shè)施的改造具有可行性。